針對污水處理設(shè)備排放氨氮超標現(xiàn)象,分析了氧化溝內(nèi)耗氧速率變化、堿度變化;結(jié)合該廠運行情況列舉了氨氮超標的常見原因,提出了氨氮發(fā)生異常時可采取的控制措施,防止水質(zhì)惡化或縮短硝化系統(tǒng)恢復(fù)時間,以供國內(nèi)其他同類污水處理廠參考。
??發(fā)現(xiàn)污水處理設(shè)備氨氮異常情況時的控制措施:
??若主體生化處理單元,若出現(xiàn)NH4-N有上升態(tài)勢,針對不同的原因,可選擇如下應(yīng)急措施防止水質(zhì)的進一步惡化。
??1、減小進水氨氮負荷
??減少進水氨氮負荷,一是降低進水氨氮濃度,二是減少進水水量。由于該廠接納部分化工廢水,容易受氨氮(或有機氮)的沖擊,因此在線儀顯示有高濃度氨氮進入時需及時啟用應(yīng)急調(diào)節(jié)池,同時加大對排污企業(yè)的抽樣監(jiān)測力度,從源頭控制進水氨氮濃度。減少進水水量是促進硝化菌恢復(fù)的強有效手段,但實際運行中,受調(diào)節(jié)池停留時間、外部管網(wǎng)外溢風(fēng)險等制約,僅可實施幾小時。平日需積累各泵站輸送規(guī)律,合理調(diào)度爭取減負時間。
??2、維持硝化必須的堿度量
??氨氮的氧化過程消耗堿度,pH值下降,從而影響硝化的正常進行,因此溶液中必須有充足的堿度才能保證硝化的順利進行。實驗研究表明,當ALK/N<8.85時,堿度將影響硝化過程的進行,堿度增加,硝化速率增大。但當ALK/N≥9.19(堿度過量30)以后,繼續(xù)增加堿度,硝化速率增加甚微,甚至?xí)兴陆?。過高的堿度會產(chǎn)生較高的pH值,反而會抑制硝化的進行。故控制ALK/N在8-10較為合理。在實際工程中,可向氧化溝內(nèi)投加溶解完成的碳酸鈉以提高堿度。
污水處理設(shè)備排放氨氮超標現(xiàn)象的解決辦法
??3、合理控制氧濃度
??氨氮氧化需要消耗溶解氧,但氧濃度并非越高越好。由氧氣在水中的傳質(zhì)方程可知,液相主體中的DO濃度越高,氧的傳質(zhì)效率越低。綜合考慮氧在水中的傳質(zhì)效率和微生物的硝化活性,調(diào)控好氧段的DO在2.5mg/L左右可以在不浪費能量的情況下地提高對氨氮的去除效率。
??4、投加消化促進劑
??硝化促進劑是利用微生物營養(yǎng)與生理學(xué)方法進行合理配方,根據(jù)微生物營養(yǎng)生理及污水處理的共代謝原理,促進硝化發(fā)生作用,提高污水處理的氨氮去除效率。筆者嘗試在硝化效果減弱,氨氮逐步上升階段投加,效果比較好。但系統(tǒng)喪失硝化能力時投加,效果不明顯,且該類產(chǎn)品往往價格昂貴,對處理大水量的系統(tǒng)實用性不強。
??5、其它工藝上的微調(diào)
??①減少氧化溝排泥量。一是因為硝化菌世代周期長,較長的SRT有利于硝化菌的生長;二是硝化效果降低時,大量的硝化菌被流失,排泥會加速硝化菌的流失。
??②增加氧化溝內(nèi)、外回流。前者是為系統(tǒng)提供更長的好氧時間,有利于硝化菌的生長。后者一方面可維持生化單元相對較高的污泥濃度,提高系統(tǒng)的抗沖擊能力;另一方面可降低進入氧化溝的氨氮濃度,進而減少高濃度氨氮或游離氨對硝化菌的抑制作用。
??③加大取樣化驗分析頻次,檢驗所采取的應(yīng)急措施對出水水質(zhì)的改善效果,否則應(yīng)更換其他方法或多種方法聯(lián)用,盡量縮短處理系統(tǒng)的恢復(fù)時間。
??出水氨氮作為城鎮(zhèn)污水處理廠重點控制的指標之一,出水氨氮發(fā)生異常時,數(shù)據(jù)往往上升迅速,讓工程運行人員措手不及。通過對污水處理設(shè)備耗氧速率、堿度消耗等硝化影響因素的分析,可較為便捷、判斷硝化效果的發(fā)展趨勢。于此同時,采取切實有效的控制措施,可縮短硝化系統(tǒng)的恢復(fù)時間。